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第B06版:老板周刊/公司

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2013年12月4日
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申鹭达:扩充产能2号陶瓷生产线点火

高度自动化让申鹭达在生产效率和产品质量上都有了很大的提升

N本报记者 陈东升

本报讯 在外界一直认为卫浴行业将被国内房地产政策拖累,走向市场低迷期时,南安卫浴行业却展现出了令人惊艳的逆市能力。除了今年前三季度外贸取得突破性增长外,内销上也在一步步扩疆辟土。为了应对市场增长的需求,作为行业的龙头企业之一,申鹭达的第二条陶瓷生产线在11月13日正式点火,投产后拥有年产35万~40万件卫生陶瓷的产能。

自动化提升效率

在南安英都恒阪阀门基地申鹭达工业园里,申鹭达的2号陶瓷生产线正在进行点火后的调试。申鹭达股份有限公司陶瓷事业部副总马国强介绍,2号线基本上是依照1号线的模式投建的,整个车间占地38000多平方米,自动化程度非常高。“与传统的卫生陶瓷生产线相比,我们的生产线污染程度低、自动化程度高、能源消耗低,可以减少三分之一的天然气,达到国内甚至国际领先水平。”

申鹭达的陶瓷生产线车间,一件陶瓷的生产流程分为原料、模具、成型、喷釉、烧成、品检和包装几个步骤。在1号生产线的车间里,各种各样的自动化设备占据了大部分空间,120米的隧道窑基本上能自动完成烧成工作,而在其他环节里,也有很多设备能辅助工人更轻松地完成工作。申鹭达在制造环节引进了极高的自动化设备,极大地提高了效率并节省了人工。以成型生产线为例,传统生产方式2个熟练工人一天能做15个左右,而申鹭达的生产线一天大约能做30个,提高了一倍的效率。

“原来要达到这种规模的产能,一个工厂没有600来个人是做不到的,我们现场一个车间需要的工人就300多个。”马国强说,这已经是在1号线上实现的成果,未来2号线在技术、工人和培训上将“翻版”1号线,在效率上也能达到一样的水准。

大幅提高成品率

申鹭达陶瓷生产线极高的生产效率,除了引进一些国外最先进的设备外,还得益于自己的研发。申鹭达的陶瓷生产车间里,拥有自己设计的干燥系统。“目前在国内可以说是独一无二的,甚至可以说在国际上都算很先进的。”马国强说,干燥是陶瓷制作中很重要的一个环节,传统方式是把几百件产品放进干燥房里,烘干二十个小时左右,将干燥系统关闭,等产品完全冷却后拉出来,再换另一批进去,“这样一来二去,不仅效率低,而且重复开关加热系统,也加大了能耗”。

而申鹭达自主研发的干燥系统,一次性能对一万件产品进行烘干操作,而且产品采用自动流水线式的传送,省去了传统方式等待冷却再更换产品的步骤,很好地达到了节能的效果。

自动化也为申鹭达提升产品质量起到了很大的作用。由于陶瓷隧道窑点火后不能随便熄火的特点,也就使得陶瓷生产线必须24小时运转。“如果长时间工作,工人就会疲累,难免会出现疏忽大意的情况,而自动化后就可以很好地解决这个问题。”马国强说,申鹭达陶瓷生产线现在是采用工人几班轮倒的方式,像模具、成型的工人只要做完一天的定量后就可以下班,而自动化的隧道窑完成接下来的烧成工作,负责品检和包装的工人则在第二天产品烧成后再来上班,“而且很多环节由于实现了自动化,工人的劳动强度也大大降低了”。

在高度自动化和科学管理的基础上,申鹭达陶瓷事业部还引进了激励机制,从而在保证产量的同时也能很好地保证质量。据马国强介绍,申鹭达陶瓷生产线的综合成品率达到了95%以上。

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